为使铁精矿品位达到65%以上、硫含量降低到0.3%以下,需对磨矿提铁降硫工艺进行改进,具体改进和试验方式如下:
1段磨矿细度磁选试验
将原矿分别磨至-0.076mm粒级含量为45%、50%、60%进行一段磁选,磁选机磁场强度为143kA/m,随着磨矿细度提高,1段弱磁选精矿产率及回收率降低,铁品位提高,故一段磨矿细度-0.076mm50%合适。
2段磨矿细度磁选
将磨矿细度为-0.076mm50%下获得的弱磁选精矿分别再磨至-0.076mm粒级占含量80%、90%、95%进行2段磁选,流程为一粗一精,磨矿细度为-0.076mm90%,此时精矿中的硫含量为0.42%。继续提高磨矿细度,虽然精矿品位提高,但是硫含量没有下降。由于采用多段磨矿,考虑到球磨机耗能问题,故没有继续提高磨矿细度的必要。
浮选机捕收剂选择
丁基黄药体现出较好的降硫效果,且铁精矿回收率相对较高,也有一定的优势,所以不添加活化剂也能取得较好的交流效果。
因此对于该类磁铁矿,采用2段磨矿、3段磁选、磁选精矿降硫浮选1次粗选1次精选和1次扫选流程得到终产率为37.6%、铁品位66.08%、回收率为75%的铁精矿,铁精矿中硫含量为0.28%,精矿质量明显提高,经济效益显著。
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