选厂自磨工艺的改造
选矿厂原设计采用湿式闭路自磨工艺,一段自磨产品用φ2000mm永磁磁力脱水槽和φ600mm*1800mm顺流式永磁筒式磁选机选别。投产后,一段自磨及磁选存在如下两个主要问题:一是自磨机在闭路条件下,顽石在循环回路中逐步累积,造成循环矿量大,为给矿量的66.24%,严重影响湿式自磨机的处理能力;二是磁选机不能有效分选自磨机排矿中的粗粒产品,造成磁选机槽底物料堆积和堵塞,磁选尾矿品位高达16%,不仅金属流失大,连正常生产也无法维持。为此,1973年9月选矿投产后取消一段磁选,一段自磨产品仅用磁力脱水槽脱去部分细泥,直接进入二段磨矿。
为了提高湿式自磨机的生产能力并及时抛弃粗粒尾矿,将闭路自磨工艺改为开路自磨工艺,对自磨开路磨矿排矿产品中的顽石送往选厂单独处理,采用湿式开路自磨工艺后,从根本上解决了闭路自磨工艺中顽石累积问题,湿式自磨机的台时处理能力由40.5t提高到53.3t,湿式自磨机的作业率由74%提高到82%。为尽早抛弃粗粒脉石矿物,在工业试验的基础上,采用逆流永磁筒式磁选机,代替原永磁磁力脱水槽,作为一段自磨筛下产品和顽石粗磨产品的选别设备,不仅解决了堵塞问题,而且可将-3mm物料经一次磁选就分选出产率50%、品位7%以下的尾矿,恢复并发挥了原阶段磨矿、阶段磁选的优势。
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